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Modifikation eines Behringer ADA8000 (30.10.2009)

Der folgende Artikel beschreibt die Modifikation des Netzteils eines Behringer ADA8000 ADAT Wandlers. Grund für den Umbau ist die extrem schlechte Wärmeabfur der Spannungsregler im Originalzustand, wodurch die Temperatur innerhalb des Gehäuses in einen grenzwertigen Bereich gelangt.

Für Schäden gleich welcher Art, die im Zusammenhang mit diesem Umbau stehen übernehme ich keine Haftung. Bitte beachten Sie auch den entsprechenden Hinweis im Artikel. Hier geht es zum Download.


EQ3-2 MkII - Ein neuer Controller für die EQ3-2 Montierung (22.09.2009)

Motivation

Die EQ3-2 Montierung kann man nicht gerade als ein Meisterwerk der Feinmechanik bezeichnen. Am meisten hatte mich immer das große Spiel der Gleitlager in RA und Dec-Achse sowie das enorme Getriebespiel, welches sich insbesondere beim Richtungswechsel in einer der beiden Achsen bemerkbar macht, gestört. Für die Verwendung in der Astrofotografie war sie eigentlich kaum zu verwenden. Wenngleich sich durch den Einsatz des Autoguidings mittels Guidemaster eine deutliche Verbesserung ergab, blieb das Grundproblem der unpräzisen Getriebemechanik bestehen. Die Guidemaster Software hatte im wesentlichen mit der Kompensation des Getriebespiels zu kämpfen, so dass für die eigentliche Nachführung kaum Zeit blieb.

Am einfachsten hätte man das Problem durch den Kauf einer neuen, stabileren Montierung lösen können. Das Geld dafür konnte und wollte ich aber nicht ausgeben. Statt dessen kam mir die Idee den mitgelieferten Controller durch einen neuen - selbstgefertigten - zu ersetzen. Die Idee für den EQ3-2 MkII Controller war geboren.

Verbesserungen gegenüber dem Original

Die wesentlichen Unterschiede zum originalen Controller sind:

Das Resultat

Wie siehts aus? Bitteschön:

Im Inneren arbeitet ein mit 16 MHz getakteter ATMega16A µController. Die beiden bipolaren Schrittmotoren der EQ3-2 werden über 4 diskrete H-Brücken, die einen Phasenstrom von bis zu 1A liefern, im Halbschrittbetrieb angesteuert. Der Fehler in der Nachführung liegt rein rechnerisch bei nur 0,0004828 %. Eine erste Messung ergab eienen Fehler < 0,004653 % was im wesentlichen dem relativ "kurzen" Messintervall unseres Frequenzzählers von "nur" 100 Sekunden und einer minimalen Abweichung im Quarz geschuldet ist.

Nach einem ersten Test am lebenden Objekt (M13 im Herkules) war ich vom Erfolg des Neubaus überzeugt. Die Nachführung sowie die Korrekturen des Autoguiders funktionieren einwandfrei. Im Guidemaster konnte ich die Korrekturdauer ind RA und Dec auf 50 ms verringern. Zuvor lag sie bei 500 ms. Das Kalibrieren im Guidemaster funktioniert jetzt einwandfrei. Mit dem originalen Controller war es ein fast unmögliches Geduldsspiel. Insbesondere beim Richrungswechsel in der Dec-Achse ist eine enorme Verbesserung spürbar, da das Getriebespiel nun quasi keine Rolle mehr spielt.

Leider wurden meine M13 Aufnahmen durch rasch aufziehende Wolken empfindlich gestört. Fürs Erste gibt es daher nur ein Bild der abgebrochenen Serie. Die besseren Bilder liefere ich nach, sobald es das Wetter zulässt.


Für eine größere Ansicht klicken Sie bitte auf das Bild.

Anfragen zum Projekt können Sie gern an info@andreas-lemke.net richten.